http://kadhoai.com.cn 2026-04-26 18:05:18 來源:金模網
走進東莞市常平鎮龍昌數碼科技有限公司注塑車間,12台機器手正在緊張工作,它們將剛剛注塑成型還發燙的塑料件從注塑機中揀出來送上傳送帶;對於玩具企業來說,安裝磁鐵是一件比較麻煩的工序,同極相斥、異極相吸經常把工位搞得一團糟,而在龍昌的組裝車間,4台四角S全自動裝磁鐵機承擔起全廠所有產品的磁鐵安裝工作,又快又準……企業管理人員張利民介紹說,12台機器手替代12個分揀工,4台全自動裝磁鐵機每台可替代7名裝配工,這不但減少了人手,還避免了塑料件分揀過程中的燙傷事故。對於龍昌來說,是市場逼著企業用“機器”去換“人”,6年來企業逐漸體會到了自動化生產帶來的便利。
在多數人眼中,港資企業龍昌隻是一家生產玩具的勞動密集型企業,上世紀80年代就在常平鎮安家落戶,盡管產品從毛絨玩具、塑(su)料(liao)玩(wan)具(ju)發(fa)展(zhan)到(dao)現(xian)在(zai)的(de)數(shu)碼(ma)玩(wan)具(ju),甚(shen)至(zhi)是(shi)智(zhi)能(neng)玩(wan)具(ju),但(dan)勞(lao)動(dong)密(mi)集(ji)型(xing)企(qi)業(ye)的(de)性(xing)質(zhi)一(yi)直(zhi)沒(mei)有(you)變(bian)化(hua)。很(hen)長(chang)一(yi)段(duan)時(shi)間(jian)以(yi)來(lai),企(qi)業(ye)的(de)競(jing)爭(zheng)力(li)就(jiu)是(shi)有(you)足(zu)夠(gou)的(de)廉(lian)價(jia)勞(lao)動(dong)力(li),企(qi)業(ye)員(yuan)工(gong)最(zui)高(gao)達(da)到(dao)8000人,這樣豐富的人力資源是對海外市場合作夥伴最可信賴的保證,它保證了龍昌能夠按時交單發貨。
“從2006、2007年開始,企業招工就不那樣順暢了。”龍昌主管人力資源的行政及製造成本總監梁秋雅說,在此之前,春節過後有源源不斷的外來務工人員找來,2006、2007年開始,出現了訂單高峰時人手不夠的情況,2008年金融危機是個轉折點,出現了用工荒;到了2010年用工荒到達頂點,企業為了招到足夠的人手,紛紛大幅度提高人員工資及各項福利待遇。
“一方麵是工人最低月工資從2008年的500多元提高到現在的1300多元,還無法找到足夠的人手;另一方麵訂單的利潤空間被國際采購商擠壓,玩具企業這段時間是最痛苦的。”梁秋雅表示,現在廠裏工人基本工資、加班工資及各種補貼福利算起來,企業對每個普工實際月開支普遍超過3000元,技術工種開支更高,並逐年上漲,如果還像以前那樣拚招工規模,企業已經無法承受了。
“擺在企業麵前就兩條路,一條是搬離內地,相對於內地,東南亞一些國家具有更廉價更充足的勞動力;另一條路是改變經營模式和生產方式,用自動化生產替代純手工勞動。”龍昌董事總經理梁鍾銘表示,龍昌選擇了後者。
針對企業的實際需求,2009年龍昌自主開發了自動啤T釘機和自動啤軸機,用於變形金剛玩具膠件啤T釘和鉚軸,這開始了龍昌“機器換人”的嚐試。龍昌技術方麵負責人陳西虎介紹說,當時就這兩台機器的研發及相關自動化起步階段的投入,企業就付出了100多萬元,這對於龍昌這個勞動力密集型企業來說算得上是大手筆了。當時企業內部還有很多人將信將疑,過去給膠件啤T釘和鉚軸一直是手工完成,就這兩台“四不像”的機器能幹好這個工作?
實踐是最好的老師,企業過去給變形金剛膠件啤T釘,需要3個人沒日沒夜地幹,但產品合格率一般在96%左右,換上自動啤T釘機後,隻需要一個人操作機器,生產率大幅提高,關鍵是良品率提高到令人難以置信的99.8%,這為企業節約了一大筆原材料損耗開銷;自動啤軸機同樣將過去3個人幹的工作降到一個人看機器,良品率也從過去的95%上升到99.5%。
自此開始,自動打碼機、自動格式化轉盤、自動噴油機、注塑機器人、LED成型機……一套套自動化設備走進了生產車間,這些設備最低限度都可以替代兩個以上的用工,而一台TAG格式化設備就替代了9個用工。
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“龍昌員工最多的時候總數達到8000名,那時候龍昌談不上什麼自動化率,基本是手工操作,當時的出口額是七八億港幣;現在龍昌隻有2000多名員工,采用自動化設備,出口額還是七八億港幣。”liangqiuyajieshaoshuo,zheqizhongchuquqiyezhuanxingshengjizengjiachanpinfujiazhideyuanyinwai,zidonghuashengchanshebeijidatigaoshengchanlvyeshiyigezhongyaoyuanyin,jibenshangqiyemeizengjiayitaizidonghuashebei,kejianshaoyixianyonggong2個。
“龍昌的‘機器換人’,走過三個階段,從一開始生產環節中單一動作自動化製作,到後來的多工位自動化設計,再到目前整線自動化設計,經過6年的‘機器換人’,龍昌自動化設備利用率保持了約5%的年增長率,目前龍昌通用設備自動化率已經達到35%,專用設備自動化率已經達到60%。”陳西虎介紹說。
對於“機器換人”所帶來的效益,梁秋雅表示這一年與上一年效率比是不一樣的,初期投入高收益低,越往後收益就越高,2009年企業投入自動化項目101.5萬元,財務測算收益35.4萬元;2012年投入約500萬元,收益則達到162萬元,今年前5月投入165.3萬元,收益則達到148.8萬元,“機器換人”帶來的效益也呈加速度發展。
梁鍾銘表示,龍昌要以實現玩具行業工業自動化為發展方向,為行業發展闖出一條新路。今年企業自動化年度效益預計達到200萬元以上,而5年內要以50%的增長率遞增;自動化設備利用率5年內以5%遞增,實現專用設備自動化率達到70%,通用設備自動化率達到50%。
東莞市機器人技術協會副會長羅百輝表示,東莞市計劃用3年左右的時間,推動50%以上的規模以上工業企業完成新一輪技術改造,通過“機器換人”推動技術紅利替代人口紅利。目前東莞市已出台“機器換人”專項資金扶持政策,通過事後獎勵、撥貸聯動、設備租賃補助和貸款貼息推動“機器換人”進程。