以機器視覺為導向的機械手技術
http://kadhoai.com.cn 2026-04-26 19:40:40 來源:互聯網
20多duo年nian來lai,機ji器qi視shi覺jiao的de開kai創chuang者zhe們men一yi直zhi在zai預yu測ce什shen麼me時shi候hou能neng夠gou出chu現xian可ke以yi從cong零ling件jian箱xiang中zhong任ren意yi揀jian選xuan零ling件jian的de機ji械xie手shou。也ye就jiu是shi說shuo利li用yong機ji器qi視shi覺jiao導dao向xiang的de機ji械xie手shou,確que定ding零ling件jian在zai一yi個ge零ling件jian箱xiang內nei或huo容rong器qi內nei的de位wei置zhi,然ran後hou從cong一yi大da堆dui胡hu亂luan堆dui放fang的de零ling件jian中zhong抓zhua取qu某mou個ge零ling件jian。
早期開發這一技術的人們認為,由於隨機“零件揀選”係(xi)統(tong)具(ju)有(you)高(gao)度(du)的(de)靈(ling)活(huo)性(xing),因(yin)此(ci)會(hui)給(gei)製(zhi)造(zao)廠(chang)節(jie)約(yue)很(hen)大(da)的(de)費(fei)用(yong),工(gong)人(ren)再(zai)也(ye)不(bu)需(xu)要(yao)裝(zhuang)卸(xie)來(lai)自(zi)供(gong)貨(huo)商(shang)的(de)零(ling)件(jian)箱(xiang)。在(zai)加(jia)工(gong)生(sheng)產(chan)線(xian)上(shang),昂(ang)貴(gui)的(de)工(gong)裝(zhuang)卡(ka)具(ju)、工具及以零件為目標的進料器可以被隨機化“箱中揀選零件”的係統所取代。
可惜,上世紀80年代初,這一被認為可行的技術不得不麵對殘酷的現實。在實驗室開發的“揀選”係統無法轉化為工廠的實際應用。人們發現有時候你會碰到部分零件重疊,照明的變化也會影響到“揀選”的工作進度。當時的計算機在處理大量數據方麵也遇到了障礙,使問題複雜化。
最後,隻好先研究不太複雜的二維機械手導向方案,即從運動的傳送帶上撿取單一的零件,這相對來說比較通用。而普遍的隨機“揀選”應用方案始終沒有實現,直到今天這仍然是工業界的一項挑戰。不過,現在有越來越多的跡象表明以機器視覺為導向的機械手“揀選”越來越接近現實。機械手經銷商,包括Fanuc公司、Motman公司和Staubli公司都推出了“揀選”係統。
豐田汽車製造廠已經在其發動機零件加工線上使用了5個機械手的“揀選”係統,係統采用ABB公司的機械手,配有三維圖像技術,該技術由Braintech 公司提供。有人說零件全麵實行隨機“揀選”方案是不切實際的,如彈簧或幾何形狀複雜的零件就不宜在早期采用“揀選”方案。相反,經銷商更關注比較簡單和幾何形狀容易識別的零件,其中包括圓柱形或圓形的零件。豐田公司的係統隻屬於“半隨機”或“半限製”性的“揀選”係統,也就是說在這些係統中,零件並非全部能任意抓取,零件在箱中是鬆散分布的。
視頻導向“揀選”的應用
在TRW公司,當製動轉子鑄件從供貨商抵達工廠時,零件堆放在一起,相互之間沒有什麼東西隔開,裝運時易於搬動。TRWgongsiguoquyikaorengongcaozuo,jiashangtishengzhuangzhixiezhuzhuangxiezhujian。zaimouxieqingkuangxia,gongchanghaishiyongfeishipinzhuangbeidelingjianjianxuanxitong。feishipinlingjianjianxuanxitongmeizhuayigelingjianxuyao20秒鍾,但由於零件在木箱中不斷變換,也許會因為抓取失誤,而不得不再用20秒鍾從木箱中撿取不同的零件。
非視頻係統也許對於低批量生產線來說效果很好,因為鑄件的抓放時間為每60秒鍾一個。但在工廠的新生產線上,其所允許的零件抓放周期為15秒鍾,於是不許采用一套有視頻導向的“揀選”係統。
JMP公司為TRW公司提供了兩套係統。每套係統配置了一套由Fanuc公司提供的Fanuc 710ib-45機械手和一台帶有VisionPro軟件的攝像機,該機由Cognex公司提供,還配有來自Shafi公司的Reliabot軟件,由其控製著機械手/視頻之間的通信及機械手的導向功能。JMP公司的生產經理Ken McLaughlin先生說,Cognex公司的攝像頭安裝在機械手臂上,可用於確定零件的X和Y坐標,機械手臂上還裝有紅外(IR)傳感器,用於尋找零件箱中某一堆零件層的高度。
當操作員將裝有堆疊鑄件的零件箱放入係統時,觸動起動按鈕,機械手開始升到一個高度,攝像頭攝取圖像,包括確定所有堆放零件的X-Y位置,然後用IR傳chuan感gan器qi確que定ding每mei一yi堆dui零ling件jian的de高gao度du,之zhi後hou決jue定ding夾jia取qu順shun序xu。如ru果guo發fa現xian有you零ling件jian的de高gao度du不bu正zheng常chang,它ta會hui繼ji續xu探tan測ce,直zhi至zhi其qi水shui平ping與yu其qi他ta堆dui疊die零ling件jian的de水shui平ping一yi致zhi。
由於采用了視頻導向係統,即使零件堆放箱傾斜了20du,jixieshourengkezhuaqulingjian。jingguoteshushejideshoudongqiyusuidongjigoulianjie,baozhengbufenlingjiandechaoxianghejiaodushiheyulingjiandejiaqu。beijiaqudelingjianyoujixieshoufangdaochuansongqishang,ranhouchuansongdaojiagongxitongshang,zhenggeguochengzai12秒周期時間內完成,滿足了TRW公司的15秒要求。
在開發TRW係統的過程中,按照Mclaughlin先生的說法將它叫做“2.5維視頻”係統,它能找到一個零件的X、Y和Z坐標,同時使用端部受動器,以使補償零件滾動、節距和偏轉等變化。而三維係統則采用兩台攝像機,以立體模式工作,它可以在6度的自由範圍內確定零件的位置。
如果是形狀複雜的零件,如支管或變速箱零件就需要采用“半隨機”fangan,zailingjianxiangneixuyaotebiezhuangzhi,shilingjianbaochiyidingdefangxiangxing。danyuanxinghuoyuanzhuxingyileixingzhuangxiangduijiandandelingjian,ruzhidongzhuanzi,wuluncaiyongbansuijihuoquansuijimoshidoukejianqu。
Fanuc的“揀選”技術依賴於一台固定安裝於零件箱上方的攝像頭,通過這一攝像頭可以找到“大致位置”,鑒別和排列15個(ge)待(dai)夾(jia)取(qu)的(de)候(hou)選(xuan)件(jian)。其(qi)軟(ruan)件(jian)通(tong)過(guo)匹(pi)配(pei)算(suan)法(fa),將(jiang)看(kan)到(dao)的(de)零(ling)件(jian)從(cong)多(duo)個(ge)方(fang)向(xiang)和(he)角(jiao)度(du)與(yu)數(shu)據(ju)庫(ku)中(zhong)待(dai)撿(jian)取(qu)的(de)零(ling)件(jian)試(shi)樣(yang)進(jin)行(xing)比(bi)較(jiao),然(ran)後(hou)找(zhao)到(dao)需(xu)要(yao)夾(jia)取(qu)的(de)零(ling)件(jian)。安(an)裝(zhuang)在(zai)機(ji)械(xie)手(shou)上(shang)的(de)一(yi)個(ge)Fanuc傳感器,用於各個零件的“精密定位”。攝像頭首先尋找X和Y坐標位置以及零件的名稱,同時與攝像頭成一定安裝角度的激光器根據三角測量技術提供Z坐標、偏轉和節距。機械手運行到由“大致定位”鑒別出第一個零件,然後檢查;如果是它所看到的,機械手就夾取這一零件,如果不是,機械手再移動到第二個零件上。
由you於yu多duo種zhong原yuan因yin可ke能neng會hui造zao成cheng係xi統tong錯cuo過guo所suo要yao撿jian取qu的de零ling件jian,錯cuo過guo的de越yue多duo,係xi統tong搜sou索suo零ling件jian所suo花hua的de時shi間jian就jiu越yue長chang。通tong過guo對dui係xi統tong零ling件jian不bu斷duan地di精jing密mi調tiao整zheng後hou,Fanuc係統隨機抓放零件所需的平均工作周期已從2002年的22秒鍾下降到今天的15秒鍾。
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成績是肯定的,但……
Motoman公司已與Shafi公司在“揀選”技術的應用方麵形成了戰略關係,關於這一技術,人們已經等待了很長時間,但“揀選”jishubingbushiyijiwannengliangyao,yebushiyiqieyingyonglingyudezhongjimubiao。renmenyinggairenshidaotaduimouxieyingyonglingyushiyouyiyide,danduiqitadeyingyonglingyujiubuyiding。
Shafi公司也有同感。例如在某些“揀選”應(ying)用(yong)領(ling)域(yu),可(ke)靠(kao)的(de)抓(zhua)放(fang)操(cao)作(zuo)需(xu)要(yao)兩(liang)個(ge)過(guo)程(cheng)。你(ni)需(xu)要(yao)將(jiang)零(ling)件(jian)從(cong)箱(xiang)中(zhong)取(qu)出(chu)來(lai),然(ran)後(hou)放(fang)下(xia)或(huo)重(zhong)新(xin)夾(jia)起(qi),或(huo)者(zhe)進(jin)行(xing)其(qi)他(ta)的(de)操(cao)作(zuo),總(zong)之(zhi)是(shi)用(yong)機(ji)械(xie)手(shou)將(jiang)零(ling)件(jian)精(jing)密(mi)地(di)放(fang)到(dao)目(mu)標(biao)位(wei)置(zhi)上(shang)。在(zai)工(gong)廠(chang),人(ren)們(men)所(suo)關(guan)心(xin)的(de)是(shi)能(neng)否(fou)將(jiang)它(ta)撿(jian)取(qu),是(shi)否(fou)能(neng)在(zai)每(mei)隔(ge)X秒鍾的時間內使它精確就位。
機械手隨機“揀選”的周期時間取決於機械手的工藝流程,以及在特定的應用領域內,機械手需要移動的距離。為了使“揀選”係統切實可行,必須使攝像頭在2或3秒的時間內完成確認。對於幾何形狀簡單的零件而言,Shafi公司已經達到了目標,時間降低到4至6秒,主要是因為他們采用了較快的處理器,算法也有所改進。
從某種程度而言,“揀選”方案是否獲得成功,關鍵在於零件的不同幾何形狀和應用要求,Shafi公司開發的“揀選”係統依賴於固定安裝的攝像機、機械手上安裝的攝像機以及那些使用激光器的照明裝置。
另一項技術涉及到獲取零件的三維位置,即以很快的速度,攝取零件的2至3個圖像,每個圖像采用不同的照明,以便協助確定其三維位置。尤其是當零件的一部分被擋住時,采用這一技術特別有效。
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